整车电气体系日趋杂乱,整车电源网络作业在杂乱的环境中,这对整车的电气功用和可靠性的要求越来越高。怎样保证电气体系规划的合理性,保证车辆电子电器体系的稳定性和可靠性,是轿车电子技术迅速发展过程中对整车厂才能新的要求。 整车CAN通讯反常
该车搭载我司四合一操控器(两个DCAC、一个DCDC、以及高压配电)。现场情况为,整车打到ON档时,CAN通讯过错帧打到上千个,严峻影响整车整车作业以及行车安全。
该问题在之前实验中也出现过,当时的处理办法是在CAN线加了一个共模电感(绕9匝)。查看整车,发现这次的车也是加了共模电感的,只不过车上用的共模电感,磁芯未变,却绕了14匝;用示波器测得电压(通讯)波形,14匝电感上升沿骚扰电压更高,改为9匝之后,明显降低了;更换电感之后,重启整车,发现过错帧悉数消除,整车无报毛病现象,再验证一台车,过错帧只有2个,推测为手工绕制电感精度问题,后续车辆整改后根本没有再出现问题。
踩油门掉高压
该车搭载我司主电机操控器,当整车打到ON档时,无任何过错报文,可是一踩下油门,操控器就会掉高压,整车完全动不了,并且查看BMS报文,也未发现过错帧;通过一番盘查,怀疑为母线电压尖峰搅扰导致,就在母线加了共模磁环,问题解决。
辐射抗扰度测验过程中车辆失速
该车为出口车辆,认证时测验RS辐射抗扰度,测验过程中会出现车速无法稳定在规范范围内,车速持续下降至10km/h,后又回升到正常目标车速等现象。通过剖析,与车速直接相关的是油门信号,油门信号则为整车VCU发送指令来操控,故复现该问题,截取VCU报文,发现测验过程中确实油门信号反常导致VCU宣布过错指令,导致车速下降,后将油门信号线改为屏蔽线,测验通过。
整车启动后刹车自动踩死
该车搭载五合一操控器(主控、辅控,DCDC等),整车打到ON档之后,刹车信号锁死,整车无法正常行驶。
通过排查发现,将操控器中2个DCAC输出线拔掉,问题能够解决;DCAC输出线与操控器搭接的屏蔽层断开,也能使毛病消除;但这两个办法都不适合解决整车问题,持续剖析查看后,发现在低压线束加磁环,也能够解决问题,最终确认为低压电源线搅扰导致,搅扰信号经低压电源线传导至电池负极,最终导致整车地都受到严峻搅扰,影响车辆正常作业。
挂倒档时车辆无法后退
整车上ON档之后运行正常,可是一挂倒车档,就会报错,无法正常倒车。因为挂倒档时,CAN通讯过错帧太多,无法直接定位毛病原因,只能再次观察整车配置状态进行问题排查。
通过排查,发现整车电机操控器外壳与整车车架根本绝缘。操控器外壳喷漆,以及操控器与车架搭接处均有绝缘减震垫,导致操控器接地作用很差,为改进接地作用,咱们采取将操控器与车架触摸处打磨,将漆刮掉,并贴铜箔衔接等暂时措施保证操控器接地杰出,再重新启动车辆,前进档仍正常作业,倒车档也不再报错了。
以上5个事例,都是个人比较早时分的新能源车EMC毛病整改的经历事例了。虽说整车体系杂乱,出现问题的方式也多样,可是假如仅从EMC的视点动身解决问题的话,只需找到源头,后边的剖析与解决,依旧是逃不出“屏蔽、滤波,接地”这三大思路的。
发布时间
2019-04-27浏览次数
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